钢种 | C | Si | Mn | P | S | Ceq |
HRB500E | ≤0.25 | ≤0.80 | ≤1.60 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.55 |
分享:转炉冶炼新国标螺纹钢HRB500E生产试验
HRB500E是国标GB1499.2—2018“钢筋混凝土用热轧带肋钢筋”规定的一种热轧带肋Ⅳ级钢筋,旧称四级钢筋,屈服强度不小于500 MPa,直径一般为6~100 mm。目前,世界各国的建筑已向大型化发展,为了提高大型建筑物的安全性,国外建筑行业已普遍采用焊接性能好、强度高的500 MPa级钢筋。为实现我国建筑用钢筋的升级换代,国内已研制成功500 MPa级钢筋并形成批量生产能力,满足市场的需求[1-5]。
钢铁工业“十二五”发展规划明确提出,在全国大中城市全面推广使用400、500 MPa高强度螺纹钢筋,促进建筑钢材升级换代和减量应用。为了响应国家号召和满足国家对新产品的严格要求,同时为了更好更快地取得市场占有率,三宝钢铁有限公司于2019年初开始新国标HRB500E产品开发,进行高硅高锰产品的生产试验,取得了一定的成绩[6-8]。
1. 国标冶炼要求
钢筋混凝土用HRB500E螺纹钢新国标GB/T 1499.2—2018于2018年2月6日发布,2018年11月1日开始实施,规定其冶炼工艺只能采用转炉或者电炉工艺,必要时可采用炉外精炼,化学成分要求如表1所示,其中碳当量w(Ceq)可按公式计算:w(Ceq)=w(C)+w(Mn)/6+w(w(Cr)+w(V)+w(Mo))/5+ (w(Cu)+w(Ni))/15,钢的氮含量(质量分数)应不大于0.012%,钢中如有足够数量的氮结合元素,含氮量的限制可适当放宽。
2. 冶炼过程控制
新国标钢筋混凝土用HRB500E采用转炉炼钢和镇静钢脱氧方法生产,工艺流程为:装入操作→100 t转炉冶炼→出钢及脱氧合金化→吹氩→连铸。
2.1 化学成分设计
结合螺纹钢HRB500E的合金元素在钢筋中所发挥的作用及国标GB/T 1499.2-2018规定的化学成分要求,设计了钢筋混凝土用螺纹钢HRB500E元素含量控制标准,如表2所示。
标准 | C | Si | Mn | P | S | Ceq |
内控 | 0.23~0.25 | 0.65~0.70 | 1.55~1.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.55 |
目标 | 0.24 | 0.65 | 1.58 | ≤0.020 | ≤0.020 | ≤0.54 |
注:当成品w(S)≥0.030%时,Mn的质量分数按照0.40%~0.50%控制;铁水w(S)>0.045%不允许入炉冶炼,连铸开浇炉次Si含量按照目标值上限控制。 |
2.2 装入制度
转炉装入制度采用定量装入,根据炉况、生产组织情况、铁水成分和温度来调整废钢加入量,具体控制情况如表3所示。
项目 | 铁水成分(质量分数)/% | 铁水温度/℃ | 装入量/t | |||
控制要求 | C | Si | P | S | ≥1380 | 102±2.0 |
≥3.80 | ≤0.60 | ≤0.200 | ≤0.045 | |||
注:铁水成分与温度异常时,可适当调整冶炼工艺;根据铁水和废钢情况,可适当调整装入量。 |
2.3 供氧制度
供氧制度采用变压变枪法,进料完毕后,摇正炉体下枪吹炼。氧枪喷头采用四孔拉瓦尔型,喷孔夹角12°,扩张角为11°30′,喉口长度7 mm,工作氧压控制在0.80~0.85 MPa,流量控制在20000~26000 m3/h。吹炼前期枪位控制在1400~1600 mm,中期枪位控制在1500~1800 mm,后期枪位控制在1300~1500 mm,拉碳枪位控制在1200 mm,火焰情况不正常时枪位可以适当调节,以化渣正常为宜。
2.4 造渣制度
造渣制度采用分批加料法。开吹火焰正常后,根据铁水成分与温度情况,并结合操作经验,石灰总量控制在2000~3000 kg,轻烧白云石总量控制在1000~2000 kg,一批料加入石灰总量的2/3和全部轻烧白云石,二批石灰料、三批石灰料根据吹炼情况适时加入,吹炼结束之前加完,确保初期渣早化、过程渣化好、终渣化透。
2.5 温度及终点控制制度
过程温度控制保证化好渣、不喷溅不返干、温度平稳上升;终点温度控制在1640~1670 ℃,开浇第一炉、新出钢口和新钢包等特殊情况可以适当提高出钢温度。终点C质量分数控制在0.06%~0.13%,防止钢水氧含量高,影响钢水质量;终点P质量分数控制在0.020%以下,防止挡渣失败时回磷导致钢水P含量过高造成化学废品。
2.6 出钢及脱氧合金化制度
出钢过程采用挡渣球进行挡渣操作,确保挡渣成功率达到90%以上,保证钢包渣层厚度不大于200 mm。采用脱氧剂(硅钙钡和铝锭)、硅锰合金进行脱氧合金化。合金加入顺序为:脱氧剂→硅铁合金→硅锰合金,合金在出钢至1/4~1/3时开始加入,出钢至2/3~3/4时加完,具体见表4。
种类 | 脱氧剂(硅钙钡/铝锭)FeSi45Ca11Ba10 | 硅铁合金FeSi72 | 硅锰合金Mn65Si17 | 增碳剂 |
加入量/(kg/t) | 0.53~0.74 | 3.16~3.58 | 22.11~23.16 | 根据终点 |
加入量/(kg/炉) | 50~70 | 300~340 | 2100~2200 | 根据终点 |
注:出钢量按95.00 t/炉计,冶炼钢水残Mn质量分数按0.10%计;硅铁、硅锰合金增C质量分数按0.020%计;可根据冶炼终点、出钢量等情况调整合金加入量。 |
2.7 炉后吹氩处理
炉后吹氩站吹氩处理对钢液夹杂物与温度分布影响很大,足够的吹氩时间既能促进钢液中的夹杂物充分上浮,也能促进钢水温度的均匀分布,可以提高测温的准确性,吹氩工艺控制如表5所示。
2.8 冶炼结果
通过采取以上工艺控制措施,对HRB500E前5炉钢液生产情况进行统计,如表6所示。
吹氩时间/s | 氩后温度(平台温度)/℃ | |
开浇第一、二炉 | 连浇炉 | |
≥240 | 1610~1635 | 1570~1605 |
注: 优先采用底吹,若底吹失败才能采用顶吹;钢水吹氩后温度允许低于下限值。 |
炉次 | 钢液成分(质量分数)/ % | 氧质量分数/10−6 | 氮质量分数/10−6 | 吨钢钢铁料消耗/kg | 吨钢合金消耗/kg | 冶炼周期/ min | ||||
C | Si | Mn | S | P | ||||||
1 | 0.25 | 0.65 | 1.58 | 0.025 | 0.025 | 28.5 | 25.5 | 1073.39 | 25.47 | 28.4 |
2 | 0.24 | 0.66 | 1.60 | 0.023 | 0.023 | 28.9 | 26.8 | 1073.41 | 25.23 | 28.7 |
3 | 0.24 | 0.67 | 1.60 | 0.026 | 0.026 | 30.3 | 30.7 | 1073.25 | 25.35 | 28.2 |
4 | 0.25 | 0.65 | 1.57 | 0.022 | 0.027 | 31.2 | 33.6 | 1072.81 | 25.31 | 28.4 |
5 | 0.24 | 0.64 | 1.59 | 0.024 | 0.025 | 32.2 | 32.4 | 1072.90 | 25.26 | 27.8 |
平均 | 0.24 | 0.65 | 1.59 | 0.024 | 0.025 | 30.2 | 29.8 | 1073.20 | 25.32 | 28.3 |
3. 结束语
通过采用合理化学成分设计,控制好转炉炼钢五大制度和炉后吹氩处理工艺等手段,冶炼获得了符合国标化学成分要求的HRB500E,并且钢液的氧含量和氮含量较低。试验工艺生产HRB500E钢液相关的钢铁料消耗、合金消耗和冶炼周期均在正常生产控制范围之内,在日常生产中是合理可行和值得推广的。
来源--金属世界